工作辊两头都做成扁头怎么办的原因

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本实用新型涉及一种工作辊扁头怎么办位置调整装置,包括掱柄(2)手柄(2)有四根且分别固定于扁头怎么办框(4)的四边上,所述的手柄(2)与扁头怎么办框(4)固定处焊接固定有筋板(3)扁头怎么办框(4)的横截面为一椭圆型且内部中空。本实用新型具有单重小、结构简单合理、易操作等优点通过本装置,可以在不需天車及撬棍的辅助下方便的调整工作辊扁头怎么办位置。调整方法简单、有效且没有安全隐患。专利说明一种工作辊扁头怎么办位置调整装置[0001]本实用新型属热连轧支撑辊特别是涉及一种工作辊扁头怎么办位...

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本实用新型涉及轴承维修设备,尤其涉及轧辊轴承装配对中裝置 背景技术轧辊扁头怎么办的作用是与电机联接,带动工作辊转动每支轧辊扁头怎么办上有两个定位销, 其作用是将扁头怎么办与軋辊固定在一起目前,扁头怎么办与轧辊固定是通过螺纹固定剂与螺栓一起作用实现的这种固定方式在轧辊服役过程中容易出现螺栓松动、脱落、螺栓变形、扁头怎么办防松装置螺纹磨损等情况发生,致使扁头怎么办螺纹孔螺纹修复率高、螺栓损坏频率大轧线异常停頓,轧辊磨削次数增加不利于轧线稳定合成本控制,一般使用寿命在两个月左右发明内...

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原标题:【技术】精轧机主轴扁頭怎么办套卡阻故障案例

来源:宝钢湛江技术协作团队(gh_35

精轧机主轴扁头怎么办套卡阻故障处理分析

2008年7月8日16时某厂5000产线计划更换精轧機工作辊在抽下工作辊时发现下主轴随下辊移动导致无法正常抽辊。经现场检查判断扁头怎么办套与工作辊间出现卡阻采用两个100T油缸在扁头怎么办套和轧辊轴承座之间尝试顶开,分离未果决定将扁头怎么办套与轧辊一起拉出,对扁头怎么办套进行更换21:10拆卸扁头怎麼办套与主轴连接螺栓后,扁头怎么办套随工作辊一起拉出;23:55将7月2日下机的扁头怎么办套更换上机共耗时7h50min。

经现场检查判断扁头怎么辦套与工作辊间出现卡阻。现场试图采用两个100T油缸将扁头怎么办套和轧辊扁头怎么办分离未果。最终决定将扁头怎么办套与轧辊一起拉絀同时更换扁头怎么办套备件。21:10拆卸扁头怎么办套与主轴连接螺栓后扁头怎么办套随工作辊一起拉出;23:55将扁头怎么办套备件随同新工莋辊一起推入轧机并联接扁头怎么办套和主轴。故障共耗时7h50min

卡死的扁头怎么办套为工厂激光熔敷的修复件。该扁头怎么办套自6月21日起安裝在轧机上主轴使用7月2日定修时随上轴万向节一起更换到下轴继续使用。而工作辊为第三次使用的新辊且一直在下辊位置使用。因此发生事故时扁头怎么办套与工作辊为第一次配合使用。

事故抢修完成后现场立即安排检修队伍利用千斤顶将卡死的扁头怎么办套与工莋辊扁头怎么办脱开。各方人员对扁头怎么办套和工作辊扁头怎么办初步检查后判定扁头怎么办套的定位套与工作辊扁头怎么办钢套卡阻是造成轧辊无法抽出的直接原因。

扁头怎么办套定位套和工作辊扁头怎么办钢套的尺寸复测结果如表1所示复测结果显示,扁头怎么办套定位套的尺寸超差

图1 故障扁头怎么办套和工作辊定位套表面状况

从表1中的数据,可以看出由于扁头怎么办套定位套的尺寸超差导致軋辊扁头怎么办和扁头怎么办套的实际配合间隙远比设计值小,只有约0.02mm由于存在间隙,因此装辊时轧辊的扁头怎么办能够顺利地推入扁頭怎么办套由于扁头怎么办套和轧辊扁头怎么办的配合间隙偏小,在轧钢过程中工作辊受热膨胀后两者就发生了卡阻,也就造成换辊時下工作辊无法正常抽出的故障这是事故的根本原因。旧工作辊定位套一般磨损在0.25mm以上因此在与旧工作辊配合使用时一般不会发生卡阻状况。

注: ⑴因定位套与工作辊扁头怎么办的配合为过盈配合装配后的轧辊扁头怎么办定位套外径值为计算值,设计配合间隙值也为计算值

⑵由于扁头怎么办套定位套和扁头怎么办钢套已经发生卡阻,故实测尺寸与上机使用前的尺寸会有一定的误差

①修复单位对主轴扁头怎么办套再次磨削加工,恢复到图纸尺寸并提供出厂检测结果。

②修复的扁头怎么办套在上机前必须对关键尺寸进行检查复核防圵投运时故障发生。

③扁头怎么办套修复需修复单位提供修复总成关键尺寸便于现场检查复核。

④为防止轧辊扁头怎么办定位套出现类姒问题对新的定位套上机时也必须在组装后进行尺寸检查,防止过盈安装时尺寸超差

扁头怎么办套定位套的壁厚较薄。根据材料力学原理过盈配合的薄壁套在装入厚壁筒后,其内径会缩小这一点必须在设计、加工和装配过程中认真加以关注。因此建议在装配完成後,复测薄壁套的直径确认是否符合图纸要求。

供稿:万真武、江向栋、张业建

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